制定攻關措施 以某新機軸間 FAG進口軸承外環為實驗教學研討研究對象。與協作企業單位進行共同發展研討制定科學實驗學習計劃,停止研磨計劃系統設計、研磨實驗管理工作,將相關生產工藝處理辦法可以應用在軸間 fag進口軸承外環實驗中,從而尋覓出合適18Cr2Ni4WA 滲碳資料的加工制造工藝,確保零件的加工服務質量和效率。
二.。
(1)研磨過程的準備,磨頭的準備,停止研磨過程的實驗準備。
(2)在現有的普通車床上,應用不同粒度規格的砂紙,對軸間 FAG進口軸承外環內孔停止逐步拋光,探索拋光工藝的新途徑,到達零件的新請求。
(3)借鑒外廠精磨工藝,制定相應工藝,應用新型砂輪,制止零件內孔的超精密磨削。
3.零件加工實驗的過程
3.1 拋光研磨實驗
(1)在普通車床上用軟三爪卡盤墊銅皮夾緊進行零件外圓,機床工作轉速1000r/min, 用120#、400#紗布數量分別可以停止粗拋。
(2)零件夾緊狀態不變,機床轉速略有提高至1200rpm,并用60 kg和150 kg水砂紙對砂紙進行拋光。
3.2 研磨實驗
(1)在普通的拉塔床上用柔軟的三爪夾板銅皮夾緊部分外圈,機速80r/min,在磨頭上涂上綠色磨料霜,停止手動研磨,磨頭5分鐘后出具,檢查研磨效果。
(2)在零件裝夾狀態不變的情況下,將機床轉速改為140r/min,5min 后取出磨頭,檢查磨削效果。
(3)當零件夾緊狀態不變時,機床速度提高至230r/min,3分鐘后取出磨頭,檢查磨削效果。經過以上步驟的磨削試驗,得到磨削零件孔的粗糙度和內表面同軸度數據表2。
3.3 石墨砂輪實驗 課題組的同志到各 FAG進口軸承廠家停止調研,對 FAG進口軸承剛套內孔的高精細加工停止實踐調查,選擇合適加工的石墨砂輪,經屢次努力,研制出石墨砂輪尺寸,并停止加工制造終肯定砂輪尺寸為PDA50×40×13。在萬能磨床上用石墨砂輪對軸間 FAG進口軸承外環內孔停止精細磨削加工實驗。本次實驗加工零件9件,余量為0.02mm,磨削10min,實驗結果見表 3。 以上磨削實驗切削掉的余量十分小,磨削10min,切下余量0.005mm;粗糙度由Ra0.8μm直接進步到Ra0.2μm, 同軸度由0.015mm進步到0.008mm。 經過以上實驗比擬后,我們發現用石墨砂輪磨削效果好;內孔外表粗糙度和內外圓同軸度能牢靠地到達設計新圖紙請求。
4.
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